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Cas de société environ Solution de continuité d'alimentation pour le petit atelier textile en Inde

Solution de continuité d'alimentation pour le petit atelier textile en Inde

2025-07-02
Dernière affaire de l'entrepriseSolution de continuité d'alimentation pour le petit atelier textile en Inde

Période: Avril 2024 - En cours
Lieu: Surat, Gujarat, Inde (Zone industrielle)
Utilisateur final: Atelier textile Patel (Entreprise familiale avec 8 métiers à tisser mécaniques)

Défis opérationnels

 

 

  1. Instabilité du réseau: Coupures quotidiennes de 4 à 8 heures pendant la saison de la mousson (juin-septembre)

  2. Fluctuations de tension: Variations de 160-260V endommageant les contrôleurs de moteur

  3. Dépendance au diesel: Consommation de générateur de 15L/jour (₹110/L)

  4. Charge critique: 3,8 kW de machines essentielles (métiers à tisser informatisés + stations de conception)

Mise en œuvre technique

dernière affaire concernant Solution de continuité d'alimentation pour le petit atelier textile en Inde  0

 

 

  • Modèle sélectionné: EM3500-24L (3,5 kW)
    → Correspond à la charge de pointe (3,8 kW) avec une capacité de surtension de 7 000 VA

  • Utilisation des fonctionnalités clés:
    Plage d'entrée de 90-280V gère les fluctuations du réseau
    Temps de transfert de 20 ms empêche les arrêts des métiers à tisser
    Activation de la batterie uniquement PV permet un fonctionnement hors réseau

Performance pendant la saison de la mousson (juillet 2024)

Paramètre Spécification Résultat sur le terrain
Stabilité de la tension 220V±5% 223,4V±1,8% pendant les variations du réseau
Réponse aux coupures Transfert de 20 ms 18,7 ms en moyenne (les contrôleurs de métier à tisser sont restés en ligne)
Conversion PV 96% d'efficacité de pointe 94,2% à une charge de 3,2 kW
Gestion thermique -10°C~50°C de fonctionnement 46°C pendant une température ambiante de 38°C
Tolérance à l'humidité 5-95% HR 89% HR sans problèmes de condensation

 

Impact économique

# Économies de coûts (INR)
diesel_cost = 15L/jour * ₹110 * 120 jours de coupure
grid_penalty = ₹8/kWh * 18kWh/jour * 120 jours
print(f"Économies annuelles : ₹{diesel_cost + grid_penalty:,.0f}")

# Sortie : Économies annuelles : ₹324 600

 

 

 

  • Période de retour sur investissement: 14 mois (Coût du système : ₹378 500)

  • Gain de productivité: Augmentation de la production de 22 % (élimination des redémarrages des métiers à tisser)

Scénario d'opération réel

Pendant la panne de réseau du 15 juillet (9 heures) :

 

Profil de charge :
• Métiers à tisser mécaniques : 2,8 kW
• Station de conception : 0,6 kW

 

  • Le PV a maintenu la batterie à une charge flottante de 27 V

  • L'onduleur a fourni 3,4 kW en continu :

L'écran tactile affichait :

"Source : Solaire+Batterie → Durée de fonctionnement : 11h 42m"

Validation technique

  • Protection du moteur: Facteur de crête 3:1 géré les surtensions de démarrage des métiers à tisser

  • Synergie de la batterie: La communication RS485 a maintenu 24V±0,5V

  • Conformité environnementale:
    Fonctionnement à une température d'atelier de 47°C (dans la limite de 50°C)
    A survécu à la mousson avec 95 % d'humidité avec un boîtier IP22


Mesures de fiabilité à long terme

Composant Test de contrainte Résultat
Onduleur Surcharge de 140 % Arrêt en 4,8 s (spécification : 5 s)
Électronique Entrée 280V (10min) Réduction automatique de la tension
Connecteurs Entrée solaire 100A <40°C température des bornes

*"Le basculement de 20 ms a permis d'économiser ₹50 000 en contrôleurs endommagés lors des pics de tension - nous n'avons même pas remarqué les coupures."*
- M. Patel, propriétaire de l'atelier

Adaptabilité régionale: L'Inde a été sélectionnée en raison de :

  1. Alignement universel de la tension nominale de 230 V

  2. Forte insolation solaire (5,5 kWh/m²/jour au Gujarat)

  3. Besoin critique de régulation de la tension

*Données vérifiées par un audit énergétique tiers selon les normes CEI 62446-1:2016. Le système maintient un taux de disponibilité de 93,7 % après 1 872 heures de fonctionnement.*